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浮选机刮泡机构的工作过程是电机通过带动减速机而使链轮转动,再通过链条联轴器带动轴和刮板一起转动,将浮选处理的精煤泡沫刮到精矿槽中,完成刮泡工作。
刮泡机构在工作过程中存在什么问题?
(1)浮选机刮板为聚乙烯塑料板,重量轻。
(2)刮板轴为中空钢管,由于管细、管壁薄,承受力大,而出现“塌腰”现象,转动时极易折断。
(3)刮板轴在承受重量的同时,还要不断将浮选机生产出来的泡沫刮到泡沫仓中。在运行中,经常出现不同心现象,产生扭力,使刮板折断。
(4)刮板、卡子、轴之间靠螺丝连接,一旦螺丝松动,刮板下蹿,与浮选机槽体刮硼,导致轴和刮板折断。
当轴和刮板折断后,要将浮选机停下,卸下链轮,从轴头处取下断轴,换上新轴,再将刮板和卡子上好,整个过程4人需2.5小时,更不好的是,如果槽体将刮板刮断,断掉的刮板碎块下沉到浮选机槽体底部,由于泵的吸力和煤浆的流程,这些碎块就会卡在浮选循环泵的入料口,导致泵不上料,这时需将浮选机的煤浆放掉,将槽体冲刷干净后将刮板碎块取去,如果碎块进入泵体卡在叶轮中,则需要拆泵,拆泵需1天时间,不但维修工作量大,而且严重影响生产。