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Φ4.2mx13.2m,台时产品105-135t/h,该设备负荷高,运转率要求也高。ZLY1045国产减速机的功率为2000kw,输入转速985r/min,速比9.022;该减速机高速轴有三个支承轴承。打开减速机检查后发现,其中间定位轴承轴承座定位端面开裂约1/2,造成轴承轴向定位失效,这是轴承轴向振动大的主要原因。
1.为什么会发生窜动原因?
从轴承座损坏断面看,此轴承座存在气孔、夹渣等铸造缺陷,造成强度下降。另外,因减速机传动齿为斜齿,一级齿螺旋角度为13,从主传端看,高速轴顺时针运动,减速机运转齿轮啮合时使轴承产生轴向力,且受力方法指向辅传端。
2.发生窜动后有哪些处理措施及效果?
(1)因中间定位轴承轴承座无法修复,因此决定对辅传端轴承进行定位。具体做法是:测量在辅传轴承外压盖与轴承之间距离后加工一个定位挡圈,具体尺寸Φ370xΦ350xH30,且做成两半,不需要拆对轮就能安装;另在端盖与箱体连接处加调整垫进行调整,以使压盖止口与挡套之间保持0.2-0.3mm的间隙,避免轴承受热膨胀,造成轴承发热。
(2)由于轴承端盖止口高度只有5mm,且止口法兰厚度只有14mm,为确保轴承定位可靠,对轴承端盖进行了改造加工,止口高度由原来5mm增加到20mm,止口法兰厚度由原来14mm增加加到30mm。另外,进行减速机内部清理并更换新油。
通过以上处理措施,仅用28h就试车生产,轴向最大振速为26mm/s。为企业创造大量的经济效益。